從“小焦爐”到“煤焦+”的蝶變
初夏的龍江大地,草木蔥蘢、生機勃發,映襯著七臺河礦業公司煤氣廠一派繁忙的生產景象。出焦車間的師傅正在按流程操縱設備等待著新一爐焦炭的推出,并走出龍江,走向全國,而煉焦產生的煤氣、煤焦油等煤化工產品,也將成為企業創效的副產品……
礦辦“小焦爐”起家 奠定“大焦化”基礎
七礦公司煤氣廠始建于上世紀七十年代。老一輩七礦人以“三把鐵鍬建礦山”的情懷,在資金少、設備缺、技術力量不足的情況下,克服重重困難,建成了七臺河地區的第一座焦爐——“紅旗3號”冶金焦爐。當時年產量僅為2萬噸,是原七臺河礦務局新興礦延伸原煤開采的一項產業,填補了七臺河地區焦煤產地卻不產焦炭的歷史空白,解決了礦區內對焦炭的需求。
八十年代中期,在改革的春風中,“小焦爐”華麗轉身,開啟了煤焦化產業新征程。

為增加焦炭產量,煤氣人又在荒廢的河灘上建起了年產焦炭25萬噸的焦爐。今年56歲的王鋼峰是煤氣廠負責安全和生產的副廠長,當年建設“大焦化”火熱場景,讓他記憶猶新。
歷經近10年的發展,為順應市場變化,焦化廠在改革整合中,將焦炭、煤氣生產加工的主體部分重組,成為如今的煤氣廠,經過改造,擁有了2×35孔炭化室6米焦爐一座,確定了以生產二級冶金焦炭及煤氣、焦油、粗笨、硫酸銨等副產品為主的發展方向。
提能擴產上規模 延伸煤化工鏈條
隨著我國由計劃經濟向市場經濟轉軌,地域焦化企業的多元發展,煤氣廠也一度遭遇了市場的滑鐵盧。由于生產規模小、技術設備落后、產品質量差等缺陷,煤氣廠曾一度淪為七礦公司最困難的企業之一。
貨場內焦炭堆積如山,產量下降到了幾千噸,如何保住“國”字號品牌,困境中的煤氣人在思考在深查自身原因,并以市場為導向,全面提高產品質量,用好的產品“敲”開了市場的大門。
2001年5月,他們啟動了對1號焦爐的大修工程,只用107天就勝利竣工,并實現了煉焦的原料精煤不落地,直接入爐炭化,即降低了焦炭的灰分,又減少了原料煤倒運的中間費用,提高了焦炭質量。2003年,他們又對焦炭生產工藝進行12項改造,2004年4月,他們開始建設3號焦爐,從筑爐至出焦僅用了78天,比計劃工期提前50天建成投產。
2009年8月,按照國家產業及發展規劃,相繼投入資金3.09億元,對原有的58Ⅱ型焦爐進行改造,新建2座35孔焦爐,對備煤、煉焦、煤氣凈化等生產設施,配套輔助等設施進行了改造。此次技術改造,不僅提升了煉焦能力,也進一步提升了焦化副產品的附加值,以往“點天燈”的煤氣,被科學回收合理利用,成為城市居民清潔燃氣,硫酸銨等副產品也成為占領市場創造效益的經濟增長點。
2012年,生產焦炭36.08萬噸、焦油1.5萬噸、精苯0.42萬噸、硫酸銨0.16萬噸,煤氣0.13萬標……一串串數據,不僅僅是煤氣廠困境求生的拼爭,也是煤氣廠向現代煤化工企業邁進,形成完整產業鏈的再起步再出發。
以市場為導向 增強企業競爭力
市場風云變幻,受煤炭、鋼鐵、房地產、建筑等行業影響,煤化工企業效益也一度如過山車一樣起伏不定。
2021年,面對新一輪市場低谷,七礦公司董事長張長山多次到煤氣廠調研,現場辦公。為確保煤化工產業鏈的周轉,煤氣廠又一次進行了焦化產品革命,全面啟動生產一級冶金焦炭。
經過一系列的設備技術改造準備,4月20日,經過40個小時的冶煉,成功生產出第一爐一級冶金焦,填補了龍煤集團冶金焦產品的空白。當帶著溫度的焦炭裝車銷往國家重點大型鋼鐵企業,再一次提振了困境中煤氣人的信心,提升了企業核心競爭力。

而為了能夠生產出合格的一級冶金焦,煤氣廠經過翔實的技術論證,為確保出品合格,他們遠從山西省購買了高硫肥煤進行配比。技術人員緊盯現場,合理搭配煤種,科學配比,隨時監測焦炭質量,使焦炭平均灰分達到13.5%以下,抗耐磨強度M40達到80%以上,反應后強度達60%以上,焦炭質量持續保持穩定,得到了焦炭用戶的高度贊譽和認可。一度滯銷的冶金焦,因為提檔升級,而又一次成為市場上的“香餑餑”。
煤氣廠沒有因此沉浸在成功的喜悅中,及時根據焦炭市場需求,堅持“效益優先”的原則,組織提產創效,8月份開始每天生產60孔,連續3個月達到了每月生產4萬噸焦炭生產規模。
全年實現生產一級冶金焦炭2萬噸,實現增收340萬元,并通過拓展用戶,全年實現生產銷售焦炭43.4萬噸(含焦粉、焦豆),同比增產2.6萬噸,實現利潤2億多元,不僅摘掉了虧損的帽子,在崗職工年人均工資增加到4.1萬元,同比增加0.3萬元,提升了在企幸福感。
打造綠色煤焦化 實現高質量發展
走在煤氣廠的廠區中,再也聞不到以往因煉焦而散發出的難聞氣味,也見不到大風天刮起的煤塵,而出焦爐煉焦的熱火卻燃燒得更旺。

為了順應企業高質量發展要求,發展綠色煤化工產業,煤氣廠不斷加大環保投入力度,在七礦公司的大力支持下,安裝了煙塵在線監測,對焦爐橫管初冷器清洗,并投入7030萬元新建了精煤貨場封閉大棚、環保VOC治理系統,同時,污水處理站改造、熄焦廢水處理及焦爐煙氣、鍋爐煙氣脫硫脫硝系統等環保工程也相繼竣工,解決了多年沒能解決的環保難題,為建成七臺河礦區環保達標、高產高效的焦化企業邁出了堅實的步伐。
面對煤氣廠當前的發展,廠長張宗泳說:“我們生產經營的突出問題依然是市場,針對不同用戶生產適銷對路產品,使產品提質升級,打造一流優質頂裝焦炭品牌,把品牌質量建設和自主研發配煤作為努力的方向,提高企業核心競爭力,以質量穩市場、求生存、保回款。”
改變“一煤獨大”的產業格局,加快推進新產業、新業態、新模式“三新”的“5+1”非煤產業,實現由傳統能源生產商向清潔能源供應商轉變。七礦公司“十四五”發展戰略規劃,對煤氣廠的未來走向,不僅畫出了路線圖,更制定了時間表,明確提出,繼續挖掘煤氣廠降成增效潛力,延長煤化工產業鏈,力爭到2025年年生產焦炭72萬噸,實現利潤5600萬元。