近日,總投資450萬(wàn)元的雙礦公司選煤公司中央選煤廠原煤系統(tǒng)深度篩分破碎改造工程順利竣工,一次試車成功。同時(shí),該工程創(chuàng)下國(guó)內(nèi)同行業(yè)技改3項(xiàng)第一,填補(bǔ)國(guó)內(nèi)一項(xiàng)技術(shù)空白。該公司《原煤系統(tǒng)深度篩分破碎改造研究與應(yīng)用》榮獲集團(tuán)公司選煤成果一等獎(jiǎng)。
近兩年來(lái),煤炭市場(chǎng)穩(wěn)中利好,煤價(jià)持續(xù)高位運(yùn)行,如何不斷提升優(yōu)質(zhì)精煤產(chǎn)量,在精煤市場(chǎng)中搶占先機(jī)?選煤公司瞄準(zhǔn)國(guó)內(nèi)洗選工藝前沿技術(shù),對(duì)中央選煤廠原煤系統(tǒng)實(shí)施技術(shù)改造,提高了洗選加工處理能力,增加了煤炭產(chǎn)品附加值,提升了環(huán)保力度,該項(xiàng)技改工程成為提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的“引擎”。
他們以生產(chǎn)三分之一焦精煤為主,在市場(chǎng)需要優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤時(shí)進(jìn)行動(dòng)力煤生產(chǎn)。該廠原設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為每年150萬(wàn)噸,歷經(jīng)幾次技術(shù)改造提升到300萬(wàn)噸。隨著雙礦公司產(chǎn)能提升,該廠洗選能力已經(jīng)不能滿足公司“精煤戰(zhàn)略”生產(chǎn)需求,生產(chǎn)系統(tǒng)暴露出洗選降灰率低、事故率高、噸煤介耗大、矸石帶煤嚴(yán)重、商品煤質(zhì)量不穩(wěn)定等諸多問(wèn)題,成為制約生產(chǎn)的“瓶頸”,嚴(yán)重影響了企業(yè)的生存和發(fā)展。
為了更好地適應(yīng)雙鴨山礦區(qū)的原煤特性和市場(chǎng)需求,2017年秋,選煤公司啟動(dòng)了中選廠原煤系統(tǒng)技改革新工程。通過(guò)對(duì)外交流學(xué)習(xí)和不斷地實(shí)踐摸索,組織技術(shù)骨干多方調(diào)研、嚴(yán)密論證,并根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況及生產(chǎn)任務(wù)量,確定改造分為三部分:一是原煤提升運(yùn)輸系統(tǒng)改造。解決原煤提升運(yùn)輸能力不足,斗式提升機(jī)運(yùn)輸成本高、事故率高、維修費(fèi)用高、維修危險(xiǎn)性高等問(wèn)題。二是原煤篩分系統(tǒng)改造。解決原分級(jí)篩篩分效率低、篩子堵料等問(wèn)題。三是原煤破碎系統(tǒng)改造。解決原雙齒輥破碎機(jī)破碎粒度過(guò)大,不能靈活調(diào)整出料粒度的問(wèn)題。
截至今年10月,技改工程全部完成,精煤產(chǎn)率提高1.43%,。預(yù)計(jì)增加銷售收入2217萬(wàn)元,每年減少運(yùn)行、檢修費(fèi)用80余萬(wàn)元。以年入洗動(dòng)力煤50萬(wàn)噸計(jì)算,平均減少70.57%的篩下物進(jìn)入洗選系統(tǒng)。以噸煤加工費(fèi)45元計(jì)算,每年降低生產(chǎn)成本1587萬(wàn)元,全年可創(chuàng)效3884萬(wàn)元。
為有效解決制約生產(chǎn)的問(wèn)題,他們首先進(jìn)行了改造可行性分析,逐臺(tái)排查需要改造的設(shè)備,并對(duì)國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的使用設(shè)備進(jìn)行考察、分析,確定改造方案,在最小程度影響生產(chǎn)的情況下,分步完成改造。
——第一拳:改造原煤提升運(yùn)輸系統(tǒng)。2017年10月,該廠引進(jìn)兩臺(tái)大傾角皮帶。原斗式提升機(jī)位置較狹小,運(yùn)輸提升角度較大。需要安裝的大傾角皮帶角度為82.7度、寬度1.5米、運(yùn)輸能力350噸以上,無(wú)論是皮帶寬度、角度、單臺(tái)運(yùn)輸能力,還是安裝難度,目前都是國(guó)內(nèi)最大的。該公司工程組織技術(shù)人員與廠家聯(lián)合進(jìn)行技術(shù)攻關(guān),最終圓滿完成了設(shè)計(jì)、安裝,順利投入生產(chǎn)。
——第二拳:改造原煤篩分系統(tǒng)。為滿足市場(chǎng)多樣性的需求,2018年4月,該廠對(duì)篩分系統(tǒng)進(jìn)行了一系列改造,主要有原煤主運(yùn)皮帶23號(hào)機(jī)頭改造、回縮四條錨鏈、新增設(shè)兩條錨鏈、增加了皮帶秤、將原有的單層分級(jí)篩更換成雙層馳張篩。
據(jù)悉,此次原煤篩分系統(tǒng)改造重點(diǎn)是采用篩分效率更高的馳張篩對(duì)原煤進(jìn)行分級(jí),最低篩分粒度可達(dá)8毫米 ,馳張篩利用雙質(zhì)體亞共振原理,即:線性振動(dòng)的固定篩框和被激勵(lì)的浮動(dòng)篩框組成了共振系統(tǒng),二者產(chǎn)生相對(duì)運(yùn)動(dòng),在這個(gè)過(guò)程中彈性聚氨酯篩面地?cái)U(kuò)張、收縮,有效防止篩孔堵塞,能夠篩分難篩物料,并且篩板用楔形橡膠條固定不需要螺栓,拆裝方便。采用雙層馳張篩進(jìn)行原煤篩分,靈活快速調(diào)整篩分粒度。洗選動(dòng)力煤時(shí),質(zhì)量合格的篩下物不進(jìn)入分選系統(tǒng),只分選篩上物。生產(chǎn)精煤時(shí),根據(jù)原煤性質(zhì),保證最佳入洗粒度,實(shí)現(xiàn)由煉焦煤選煤廠向動(dòng)力煤選煤廠快速轉(zhuǎn)換。
——第三拳:改造原煤破碎系統(tǒng)。針對(duì)篩上物中夾矸含量大,他們進(jìn)行了大量篩分破碎浮沉試驗(yàn), 從對(duì)比試驗(yàn)看,將篩上物破碎值13毫米以下,可以提高產(chǎn)率1.43左右,改造具備可行性。
2019年10月,該廠原煤破碎系統(tǒng)改造拉開(kāi)帷幕。該公司技術(shù)人員對(duì)比省內(nèi)外選煤廠多方查找發(fā)現(xiàn)采石場(chǎng)使用的圓錐破碎機(jī)其處理能力、破碎力度、振動(dòng)力等都達(dá)到了技術(shù)改造要求。經(jīng)咨詢,該設(shè)備尚未有在選煤廠使用的先例。選煤公司多次組織技術(shù)人員到采石場(chǎng)觀察,并進(jìn)行了小規(guī)模試驗(yàn),最終確定采用圓錐破碎機(jī)。經(jīng)過(guò)實(shí)際生產(chǎn)驗(yàn)證,中選廠入洗集賢礦、東保衛(wèi)礦原煤中矸石不易碎,夾矸易解離,破碎過(guò)程中不存在過(guò)度破碎的現(xiàn)象,對(duì)煤泥水系統(tǒng)影響較小,生產(chǎn)過(guò)程中振動(dòng)力、揚(yáng)塵較小,非常適合本次深度破碎改造目的。
選煤公司中選廠在原煤系統(tǒng)深度篩分破碎改造項(xiàng)目中,克服諸多設(shè)計(jì)、安裝難題,大膽使用新設(shè)備、新工藝,創(chuàng)下國(guó)內(nèi)同行業(yè)技術(shù)改造3項(xiàng)第一,一是安裝、使用了國(guó)內(nèi)選煤廠運(yùn)輸角度最大、寬度最大、單臺(tái)處理能力最大、安裝難度最大的大傾角皮帶。二是首創(chuàng)煉焦煤選煤廠與動(dòng)力煤選煤廠融合,成為國(guó)內(nèi)第一家實(shí)行該工藝的選煤廠,快速轉(zhuǎn)換能力處于國(guó)內(nèi)一流水平。三是首次在國(guó)內(nèi)選煤行業(yè)成功應(yīng)用圓錐破碎機(jī),為國(guó)內(nèi)選煤同行選擇破碎設(shè)備提供了可貴的參考和借鑒。
據(jù)了解,該廠改造項(xiàng)目完成后,生產(chǎn)工藝進(jìn)一步完善,原煤洗選能力大大提高,實(shí)現(xiàn)了靈活的生產(chǎn)模式,3小時(shí)內(nèi)即可完成由煉焦煤選煤廠向動(dòng)力煤選煤廠轉(zhuǎn)換。深度篩分破碎避免了過(guò)度破碎增加煤泥水系統(tǒng)壓力以及對(duì)油耗、介耗的影響,通過(guò)對(duì)夾矸的適當(dāng)解離,精煤產(chǎn)率提高了1.43%以上,極大提高了經(jīng)濟(jì)效益,減少了原產(chǎn)品中塊高灰精煤對(duì)化驗(yàn)結(jié)果的不良影響,降低了產(chǎn)品商務(wù)糾紛風(fēng)險(xiǎn)。生產(chǎn)動(dòng)力煤時(shí),篩下物直接裝倉(cāng)與洗后篩上物摻配銷售,減少了進(jìn)入洗選系統(tǒng)的原煤量,降低了加工成本。同時(shí),洗動(dòng)力煤時(shí)不產(chǎn)生煤泥,既減少了因煤泥進(jìn)入浮選系統(tǒng)分選產(chǎn)生浮選尾礦造成的損失,又有利于環(huán)保。大傾角皮帶輸送機(jī)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、運(yùn)行可靠、維修方便等優(yōu)點(diǎn),該項(xiàng)目實(shí)施后,原煤運(yùn)輸量由原來(lái)的每小時(shí)500噸,提高到每小時(shí)600噸以上,檢修周期也由原來(lái)的1年變?yōu)?年,大大降低了維修費(fèi)用,提高了檢修安全性,降低了運(yùn)輸成本。此外,他們?cè)谠浩习惭b使用無(wú)源在線測(cè)灰儀,指標(biāo)崗位可以隨時(shí)掌握原煤情況,及時(shí)指導(dǎo)篩分、破碎、裝倉(cāng)等各項(xiàng)生產(chǎn)工作,有效提高了工作效率,減輕了化驗(yàn)人員的工作強(qiáng)度,減少了原放射源測(cè)灰儀的管理難度。